2024年11月23日
制冷系统堵塞及压缩机不做功的检修
空调器制冷系统堵塞的故障有冰堵、脏堵、油堵和焊堵等多种形式。堵塞故障的共同表现是:用手摸冷凝器不热、蒸发器不凉;压缩机的运转电流比正常值小;用压力表接在旁通阀上,指示为负压;室外机的运转声音轻,听不到蒸发器里的过液声。
冰堵是制冷剂里的水分结冰,造成管路堵塞。它的故障特征是:刚开始工作时,系统制冷正常,经过一段时间后,才出现堵塞故障现象。关机后,系统的制冷功能自动恢复,开机后又重复上述故障表现。
脏堵是管路被锈屑、脏物堵塞,一般发生在毛细管内或过滤器的过滤网处。故障特点是低压平衡很慢,需30分钟以上。
油堵的原因是润滑油进入制冷剂中,堵塞管道。故障常发生在毛细管内,若接好三通表,测量系统中的压力一直维持在0Mpa(不为负压),则说明毛细管或过滤器处于“半堵”状态。
一、冰堵故障的排除
冰堵故障的产生原因是:(1)制冷剂不纯净。(2)空调器拆卸时,没有关闭室外机的截止阀,使制冷剂长时间暴露在潮湿环境中。(3)用户使用不当。
检修时,如果制冷剂内水分不多,冰堵不严重,可以将制冷剂放掉,重新抽空。用气焊火焰烘烤蒸发器、冷凝器,驱赶制冷系统内的水分,通过真空泵排出。水分排净后,停止抽空。换掉过滤器,然后从低压旁通阀加注氮气0.8Mpa,用洗涤灵液在过滤器氯气焊口上检漏。确认管路不漏后,放出氮气,再对系统抽空、加氟,即可试机。
排除空调器冰堵故障,禁止用向制冷管路内充注甲醇的方法。虽然甲醇可以降低冰点,排处微弱冰堵故障,但它会与制冷剂发生化学反应,生成氢氟酸、盐酸等物质腐蚀制冷管路,造成过滤器“脏堵”。制冷剂中加注甲醇的空调器,一般使用6个月后,便会出现压缩机绝缘降低,电机烧毁的严重后果。
个别情况下,由于用户使用不当会使制冷系统严重进水。例如,有的用户将空调器室内、室外机的连通管铺在潮湿存水的地沟里,低压气管被踩坏后制冷剂逐渐泄漏,最后管路内形成负压,把地沟里的水吸入制冷系统管路中,形成冰堵。这时打开低压气管的螺母,竟有水流出,空调器几乎报废。检修这种严重进水的空调器,要将整个管路拆下,焊好漏点后,用乙醇清洗管路,清除水分。再用四氯化碳和煤油彻底清洗冷凝器和压缩机。
二、过滤器脏堵的排除
排除脏堵故障的关键是确认故障的性质和成因。例如,安装一台旧春兰KFR-32GW型分体空调器,排除室内机空气时,发现制冷系统内制冷剂已经漏光。用真空泵抽空后,加F22制冷剂,用遥控器开机。到表压达到0.25Mpa时,压缩机过热烫手,过热保护器跳开,压缩机停转。起初认为系统内有空气,但放掉制冷剂再次抽空,试机时仍旧出现上述故障。
用户找了几个维修员,有的说是压缩机内缺油;有的判断为压缩机线圈短路……于是加油、抽空、充氟,甚至换了压缩机,却仍不能排除故障。其实故障原因是空调器拆卸后阀门关闭不严,使制冷剂漏光,而在长期存放中管路中进入空气造成锈蚀,锈屑残渣堵塞了过滤器。最后,花了3.2元钱换个过滤器,经过打压、抽空、充氟,故障排除。
这个例子说明,维修员对故障的前因后果要综合分析,冷静思考,准确判断,否则花800元买了压缩机后,故障仍不能排除,我们怎么向用户交代呢?
三、毛细管脏堵的排除
毛细管堵塞的故障特征是:空调器不制冷,毛细管上有结霜。这与系统“缺氟”故障表现很相似,可以试为空调器加些F22制冷剂,如果充氟后,霜能退去,则为“缺氟”故障;如果加注制冷剂后,仍有结霜,则故障为毛细管堵塞。
为找到毛细管堵塞的部位,可将毛细管剪断,向两端捅进细铁丝疏通堵塞处。注意防止疏通后制冷剂喷出,溅到身上会造成冻伤。毛细管疏通后,用一根内径与毛细管外经相等的铜管,套在毛细管外面,使毛细管两端顶紧,再将套管两端用银焊焊好。焊接时注意,千万不要使焊料流进毛细管内。
排除毛细管堵塞的第二种办法是:先将管路里的制冷剂全部放掉,用一根长短和直径都相同的毛细管去替代原被堵塞的毛细管。新毛细管焊接前,两端口要锉成35度的斜面,使制冷剂在里面能流动通畅。焊接时,火焰对准焊口,目测铜管被加热到红白色(达到700℃左右)时,迅速点银焊条。这样焊出来的焊口均匀光滑,打压不漏。
四、四通阀滑块堵塞的排除
空调器的四通阀在通电与断电时,制冷剂通过的流向随之改变,实现制冷与制热的转换。图1是四通阀的结构示意图,也画出了它与外部管路连接情况,其中上边的管与压缩机排气管连接,底部中间的管与压缩机吸气管连接。剩下的2根铜管,右边的管接冷凝器进入管,左边的管接蒸发器出口管。
四通阀是热泵型空调器特有部件,当制冷剂有杂质或冷冻油变质产生的碳化物将毛细管堵塞时,会使四通阀中尼龙滑块移动困难,空调器制冷、制热状态即无法转换。
排除四通阀堵塞的方法是:用一个电源插座,将220V交流市电引到室外机上方。拔下空调器电源插头和四通阀的两根端子引线,用手拿住引线的绝缘部分,将引线端直接插进电源插座对四通阀加电,强迫四通阀电磁线圈吸动滑块。这样反复通断电4~5次,当听到“嗒、嗒”的声音时,说明滑块能够正常移动。检修时,如果引入220V电源有困难,也可以利用室外机接线端子上的电源。用遥控器开机,设定制冷状态,3分钟后室外机接线端子上有电,可以用端子板上220V电压直接对四通阀加电试验。
如果四通阀直接加电后,阀内滑块仍卡在制冷状态不能移动,在征得用户同意后,也可以采用舍弃四通阀的应急办法。用气焊焊下四通阀上下4根铜管,用两个u形管分别将排气管和冷凝管相连,蒸发器的出口管和压缩机的吸气管相连。经过打压、检漏、抽空、充氟,空调器即可恢复制冷。管路改动后,空调器制冷量不受影响,但失去了制热功能。这种办法也适用于修理价值不大的空调器。
四通阀内滑块变形严重,又不能舍弃时,只能拆下换新。先拆下四通阀线圈,再焊下4根连接管。选用同型号、同规格的四通阀,焊前卸下电磁线圈,保持水平状态,把4根管子摆正到位,方向和角度要与原装一样,管子不要“叫劲”。焊接时用中性火焰,用湿毛巾把四通阀包好,先焊上端高压管口。高压管焊好,冷却后再焊下面的3根管子中间的吸气管,再焊冷凝器进口和蒸发器出口。
底部侧面的管子焊接难度较大,要掌握调节火焰强度分寸,“看准焊口,火到即焊”,手法要快。先焊管口的多一半,迅速更换四通阀外面包裹的湿毛巾,防止芯内温度过高,使尼龙滑块变形。毛巾又不能太湿,以免水滴从没有焊接的管口进入制冷系统。整个管口焊好后,要立即回烤焊口,保证焊接牢固,不漏气。整个焊接过程不应超过15分钟,争取焊一根,成功一根。避免管口焊完后,试压时4个焊口全冒泡。反复补焊,最容易把尼龙滑块烤变形。学习换四通阀技术,要边体会,边总结。
五、压缩机不做功故障的排除
这种故障是指压缩机电机启动、运转正常,但不能压缩制冷剂,常见的故障原因有压缩机缸垫击穿、滑块间隙过大,滑块压簧损坏等。压缩机不做功时,虽然转动正常,但摸排气管不热,吸气管不凉。为了准确判断,须放掉制冷剂,用气焊将压缩机从系统中分离。这时如果采用原来的控制方法启动压缩机,会因管路无低压而停机保护,所以要用强制启动的方法使压缩机运转。用拇指堵住压缩机的排气口和吸气口,如果感觉不到吸排气,或压力极小,证明压缩机确有故障。
将压缩机的3个固定螺丝拆下,倒出机内的冷冻油。不要忘记用油杯测量倒出的油量,以做为压缩机修好后加油的依据。在没有机加工条件时,可以将压缩机捆绑在台钳上,用钢锯在离底部2cm处将压缩机外壳锯开。锯口不要太深,避免伤内部机件。在机壳周边将完全锯开时,用扁铲从锯缝将上下两部分撬开,这样做的好处是能避免锯屑进入压缩机,损伤线圈漆包线。
机壳锯开后,先用煤油把压缩机内的杂质洗干净,并准备一个盒子来装拆下的零件。初学者在拆开压缩机后,要准备纸笔将卸下零件的方位、次序清除记录下来。俗话说:“好脑子不如烂笔头”,要是在以后装配复原时,多出一两个零件不知往哪儿装,可就费事了。图2画出了压缩机内叶片弹簧损坏的情况。弹簧损坏后,叶片不能上下移动,滚子转动时气缸内没有压力差。更换弹簧后,重新组装压缩机,滑块和滚子上要抹上冷冻油。外壳焊接前,要按原来锯开的方位将上下两部分对好,缝隙不能超过0.2cm,否则焊渣会掉进壳内。如果不具备氩弧焊的条件,机壳也可以采用电焊。焊时使用直径2mm的低碳钢焊条,先在焊缝上均匀点焊3~4处,将压缩机倾斜45度,
从各焊点开始焊接,每次焊缝长为5cm左右。这样边转边焊,注意焊缝接头的处理。完整的焊缝应该均匀牢靠,“鱼鳞”排列整齐。经打压、检漏,确定焊口不漏后,用煤油清洗内部焊接时产生的氧化物。将压缩机倒置一个晚
上,使煤油完全流出,然后从高、低压管分别注入冷冻油。
试车时,采用强迫启动方式使压缩机运转一小时,排出多加的冷冻油,并用自身热量排除空气中的水分。确认压缩机运行良好,空转电流大小正常,即可将它重新装到机座上,垫好弹簧和橡胶垫。将制冷系统的管路按原样焊好后,进行试压、检漏和抽真空。
抽真空的方法是:参照图3。拧下低压气管旁通阀加气外螺母,用橡胶软管带顶针端按公制或英制要求连接好。放出制冷系统试压氮气,当制冷系统的压力为0Mpa时,把橡胶软管另一端连接到双联压力表的“Lo”端上。另用一根胶管分别将真空泵与双联压力表连接。
管路连好后,接通真空泵电源。当系统内真空度达到-0.1Mpa时,拔下真空泵插头,停止抽气并把压力表的Lo阀门关上。卸下真空泵的连接管,接好F22制冷剂钢瓶,拧开瓶阀。拧松双联表中间的连接螺母,排出从氟瓶到压力表管路内的空气。然后拧开压力表低压(Lo)阀门,使制冷剂进入制冷系统。当系统内的制冷剂压力达到O.3Mpa时,用遥控器开机,设定制冷状态,让空调器运转。当系统内压力为0.45Mpa时,关闭氟瓶阀门,停止加制
冷剂。空调器继续运转,当看到低压气体管有结霜现象出现时,卸下加气胶管,并把外螺母拧好。停机,等系统内压力平衡后,用洗涤灵液检漏。如果证明管路没有泄漏的地方,即可空调器故障排除,即可恢复制冷。